价格面议2021-12-10 14:47:46
1、检査机组运行情况,记录运行工况。
2、检査润滑油油位及润滑油颜色。
3、检査任何供油、回油、油温及油冷却膨胀阀工作情况,如有必要补充润滑油(如用户有备用油)。
4、检査油泵与主机启、停时差。
5、检查机组是否有不正常的振动与噪音。
6、检査冷冻水温度设定与实际出水温度是否符合。
7、检査蒸发温度、冷凝温度及对应的冷冻水、冷却水进出水温差情况。
8、检查机组是否泄漏。
9、检査压缩机电流并与实际电力需求进行比较, 是否有异常。
10、检査导叶执行机构工作情况。
11、如有可能检査热气旁道装置工作情况。
12、检査机组控制组态设定。
13、检査供电电压。
14、分析机组运行工况。
二、
离心式冷水机组年度检査保养工作内容:
1、根据 LID液晶显示蒸发器和冷凝器的压力与停机时的压力比较确定机组是否泄漏。
2、检査油系统回路和油冷却系统
3,如有必要更换制冷过滤器。,、检査制冷系统回路3.
4、对蒸发器/冷凝器传热管进行一次化学清洗。
5、蒸发器压力泄漏试验。
6、平衡系统压力。
7、测试压缩机马达、油泵马达绝缘。
8、检查导叶执行机构工作情况。
9、检查和清理启动柜。
10、检查和清理控制柜。
11、检查和清理电源盘。
12、通过 LID液晶显示屏检査机组各控制点、 设定点。 1
3、通过LID液晶显示屏检查机组运行报警记录作出分析及相应处理。
14、测量探头的电压和电阻确定各温度探头的准确性 。
15、检査压力变送器的准确性 (在高纬度地区作压力补偿较正)。 1
6、进行自动控制测试(包括): A 冷凝、蒸发压力。
B 轴承温度、马达线圈温度、油糟温度。 C 冷冻水进出水温度、压力。 D 油泵压力、油压差。 E 开启导叶、关闭导叶。 F 启动油泵确认油压。
油加热继电器和马达冷却继电器的数位测试热气旁通继电器、G
输出信号、测试PsI0模块的温度探头。
17、保养完成后提供机组检査报告。 18、如气候条件允许, 机组试运行
北京中青昌盛空调科技维修保养各制冷设备,中央空调,开利、约克、特灵,麦克维尔,克莱门特、清华同方,盾安、金万众、贝莱特,等品牌,以及螺杆压缩机维修,离心机,地源热泵中央空调,冷水机组,水源热泵等
特灵离心机保养工序步骤
保养使用工具:万用表、活动扳手、皮带扳手、排油管、毛刷等
保养项目:更换压缩机油、更换油过滤器、更换干燥过滤器、电气配件检查和除尘等
保养使用配件:特灵压缩机油(OIL00022 Refrigeration Oil)、油过滤器(INSTALLATION LUBE OIL FILTER FLR01592)、干燥过滤器(Purge Filter Drier FOR R-11,R113,R-123 MWP 200 PSIG/)
保养人员配置:应配置2人进行保养为宜一、
保养前机组参数记录记录机组运行参数,保养完成后机组开机正常状态下再次记录机组运行参数与保养前机组运行参数进行对比,判断机组是否处于正常运行状态
二、更换压缩机油
1、使机组处于停机状态文库 打开主控制屏手动控制设置输入密码(7123)油泵控制将“自动状态”改为“接通状态”(自动状态为油泵负压状态、“接通状态”为油泵正压状态)
2、排油:用活动扳手将档位打至“排油状态”,将排油管接入排油口,打开排油阀进行排油。
3、排油完成后,将排油阀关闭,主控制屏油泵状态选择“自动状态”,完成排油操作,排完油后将机组电源关掉,以防止电加热烧坏。
4、加油管接入阀门,将加油管一头放至油桶底部,打开机组加油阀门,此时油泵状态为自动状态(即负压状态),机油自动吸入油箱,注意油箱不能吸入空气,随时观察油箱上、下液位计,油位满液约95%左右停止注油,此时更换压缩机油操作完毕。
三、更换油过滤器
1、将保险销拉出,用活动扳手将机组档位转换至“换过滤器档位”,用皮带扳手将油过滤器沿逆时针方向松开更换,注意油过滤器更换动作必须要快,否则易吸收空气。
2、换完油过滤器后使用活动扳手将“换过滤芯状态”打回“运行状态”,更换油过滤器操作完毕。
四、更换干燥过滤器
1、将进、出冷媒管道2个阀门关闭,将与干燥过滤器连接的 管道泄压(装设冷媒表泄压),泄压完毕后将干燥过滤器更换。
2、完成更换干燥过滤器后,将进、出冷媒管2个阀门打开,此时更换干燥过滤器操作完毕。
五、机组控制柜电气配件检查与除尘
打开机组电气控制柜,使用万用表测量机组电气配件是否正常,各电气运行参数测量记录并判断是否正常,完成检查后进行除尘操作。
特灵螺杆式冷水机组维修流程
(附件一)一、特灵螺杆式压缩机组在供冷运行中压缩机显示压缩机低压报警故障的原因可能有如下几点:
1、机组系统内制冷剂不足,有渗漏导致制冷系统高低压差不正常(冷凝压力与蒸发压力)及蒸发器内制冷剂液位过低与压,缩机油槽油位过低,因此向压缩机各运动部件的供油量减少(因为螺杆式压缩机是没有油泵、而是靠吸排气间的压力差来实现),压缩机油系统的工作过程为:汇集在压缩机油槽内的冷冻润滑油,在压缩机运转期间是处于排气压力之下(其间润滑油经压缩机内的油分离器所分离)由主油路排出后经,油过滤器进行过滤、再经主电磁阀后分为二个油路:
(1)润滑和冷却压缩机吸气、排气端轴承后流入压缩机;
(2)送至容量控制机构,作为控制机构的动力,使滑阀运动。
2、在明确油路的输送过程后,再来分析制冷剂不足的问题;制冷剂不足势必会引起排气压力降低和蒸发器液位过低,当系统压差过低和蒸发器冷媒液位过低就一定会导致系统回油困难,回油困难又会造成压缩机油槽油位过低和压缩机供油量减少;而供油量减少就会使螺杆压缩机之阴阳转子、压缩机各机械部件间和转子与缸体之间的油密封效果降低;阴阳转2 子润滑不足、从而会导致转子之间产生干磨擦,使压缩机产生不正常噪音,引发低压报警。
3、系统高低压差不正常,排气压力过低和油压偏低;又会导致润滑和冷却轴承的供油量减少,输送到吸排气端轴承和容量控制机构的供油量减少,如果吸排气端轴承缺油,亦会产生干磨(机组运行期间,轴承失油会造成严重的设备损坏),并且油冷却效果降低(带走轴承室的热量减少)导致轴承发热,磨擦增大,亦会产生异响。如果发现以上轴承失油故障;和不采取停机措施而使机组继续运行的话,轴承就会因干磨擦最后卡死、使故障范围进一步护大。4、油过滤器脏堵、油质性能变差等都会导致油压差增大、主油路电磁阀故障,亦会产生低压报警。
二、经过对 2#冷水机组在运行中的各项工作参数及运行状态观察 分析,发现 机组存在以下不正常参数:
1、 蒸发温度在 0~1.5℃的范围浮动,甚至因低蒸发温度报警而 导致机组停机(蒸发温度在正常运行时应为:3~7℃之间、标 准工况下) 。
2、 蒸发压力过低, 其蒸发压力在 350~422KPAG 之间; (蒸发压力 在正常运行时应为:448~517KPAG 之间、标准工况下) 。
3、 冷凝压力过低, 其冷凝压力在 850KPAG 左右; (冷凝压力在正 常运行时应为:898~1397KPAG 之间、标准工况下) 。
4、 油压差继电器压力调整值异常;不在标准设定值内(正常设 定值应为:50PSIG)
5、 蒸发器接近温度值过大(即是冷冻水出水温度与蒸发温度的 温差过大)其数值达到 8℃(机组在正常运行时其蒸发器接 近温度的理想值应≤2.2℃) ;冷冻水出水温度偏高,出水温 度无法降低;
6、 电子膨胀阀的开度达到 95~100%之间(在正常工况和满负荷 时其开度应为 30~50%, 该数值随负荷及冷冻水出水温度和供 回水温差变化而变化) 。 7、 压缩机排气温度过高,达到 65℃左右;排气过热度也偏大, 达到 42℃, (机组在正常运行时其压缩机排气温度温度的数 值应在: 43~54℃之间或≤60℃, 该数值随负荷及冷却水进出 水温度和冷凝器接近温度变化而变化)压缩机电机绕组温度 ; 有所偏高。
8、 系统渗漏检查; 采用肥皂水溶液涂抹到怀疑有渗漏的部位 (冷凝器、压缩机、蒸发器之温度传感器、压力变送器、维修角阀、安全 阀等丝扣连口及其它部位)当涂到压缩机外(螺杆机通病)壳连接丝扣处时, 发现有明显的渗漏 (接口处已生锈),检查机组整体状态和其它有关部位后;未见渗漏
三、查明原因、找出故障后、 2#机组维修流程并补充制冷剂。
考虑到渗漏处在于压缩机部位,只能采取冷媒回收或转移的办法,工程量偏大,根据多年的维修经验:
(1)冷媒回收,再充氮气查漏,虽然压缩机处有明显的油迹,但是彻底解决问题还需要看其他部位有无泄漏点。
(2)查找泄漏点之后,拆卸压缩机,起吊压缩机,更换密封圈。 (3)系统氮气保压,保压24小时,保证无泄漏点。
(4)放掉氮气,充注制冷剂、遂准备启动机组和补充制冷剂,在此之前先将故障排除后油压差控制值调整到正常状态(50PSIG)、将控制中心冷冻水 温设定值适当地降低,负荷百分比及电流百分比设定在 60%的 手动控制状态,将冷冻水降低率设定至 0.5℃/min,以防止机组在热负荷过大的情况下增速度过快。
(5) 压缩机在停机状态下适当地补充了的特灵专用冷冻油作为补充、因为压缩机油槽油位已过低。 在完成以上设定程序后, 在完成以上设定程序后,启动机组并补充制冷剂,同时观察机组运行工况如:蒸发压力、蒸发温度、排气温度与冷凝压力等参数。
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机组内有大量不凝性气体或者冷却水不正常,导致主机工作时冷凝器压力过高,当压力达到15磅时,主机自动报警高压切断停机
第一,检查机组的排气装置是否工作正常,是否能排出气体,排气装置吸气温度有没有正常的波动
第二,检查机组的冷凝器的水流是否正常个人判断为主机有泄漏,大量空气进入主机,如果排气正常,请将排气设置为72小时报警无效进行排气
特灵中央空调保养好处
1、保护设备、延长使用寿命:可以除锈防锈,避免设备腐蚀损坏,特别是经预防处理后,使设备使用寿命延长,投入缓蚀剂后可使腐蚀速度下降90%。
2、减少事故发生,改善制冷效果:可杀菌灭藻、去除污泥,使管道畅通、水质清澈,同时防垢,提高冷凝器、蒸发器的热交换率,从而避免高压运行、超压停机现象,提高冷冻水的流量,改善制冷效果,使系统安全高效运行。
3、节约用电、用水并节约燃料:除去水垢和阻止水垢的形成,提高热交换效率,从而减少20%电能和燃料的消耗,而且水处理还可减少排污,从而提高循环水的利用率,一般可节约用水60%以上。
4、为用户节约大量维修费:未经处理的中央空调,则会出现管道堵塞、结垢、腐蚀,超压停机直至发生事故,如主机因腐蚀泄漏、溶液污染,则需更换铜管,更换溶液,维修主机,一般需维修费20~50万元。而经过处理后,既可减少维修费用,又可延长设备使用寿命,还能为业主减少几十万甚至几百万的损失。
5、符合国家环保要求:未经处理的循环水不能直接向外排放,必须另行安置水处理设备经处理后方可排放。而经过最新开发的技术处理后的循环水其水质达到国家环保要求的排放标准,可直接向外排放,这样既可为业主节约费用,又保护生态环境。
6、有利身体健康:经过清洗后的中央空调,能将“军团杆菌”彻底杀灭,风机盘管口送出的冷暖气清新、优质,有利于使用者的身体健康。